当前位置: 切割设备 >> 切割设备资源 >> 青工创新创效看看炼建青工怎如何解决静
年,炼建公司团委积极配合石化公司团委做好“青工创新创效”活动开展,各团支部履职尽责,引领团员青年踊跃申报项目,在团员青年中营造了“提质增效”的浓厚氛围,经公司各专业部门集中评审,正式立项8个项目,其中劳模创新工作室杜亮、孙存辉、贺萌带头开展的有2项,今天给大家介绍的就是其中一个项目——解决静设备管件切割及组对精度差的难题。
在炼化装置工程安装及压力容器制造时,管件切割预制组对是不可缺少的环节,原有技术大部分是人工操作,普遍效率比较低、精度差,达不到质量要求,经常出现返工等问题。炼建公司团委和联合团支部的青工们通过青工创新创效活动,申报立项,解决切割、组对的精度差的难题,从而提高产品质量和工作效率,为企业创效。
4月20日,团委召开会议,成立项目小组,确定8名小组成员,其中包括集团公司焊接专家贺萌作为专业负责人、集团公司焊接专家孙存辉现场应用指导,技术员朱坤担当设计工作,石化公司级杰出青年马腾飞担当安装实验工作,90后岳成红和王旭担当资料编写和绘图工作,团委书记柏叶担任项目的团组织负责人,做好资料报送、协调事宜等相关后勤工作,强强分工,明确攻关方向。由于项目得到了劳模创新工作室(焊接技能专家工作室)的助力,青工们都十分兴奋。
第一阶段,首先通过小组讨论,初步制定出了项目方案,安排小组成员进行绘制图纸,图纸粗略的可分为两个部分,即管转架和对管支架两部分。确定了外观尺寸、功能及用途,初步计划该装置应该由传动系统、辅助系统、控制系统等组成(图样如下图所示)。
第二阶段,在团组织的协调下,小组成员进行收集相关材料,大部分材料采用利旧物资,大大减少了投入成本,无法利旧的在团组织的支持下协调相关单位进行加工,目前材料已准备齐全。(详见备件图)
第三阶段,组织小组成员在厂房内进行安装。(见下图)
第四阶段,安装驱动设备。小组成员首先考虑到整个装置的动力部分,先对动力部分进行试验,看看能否正常工作,是否能够带动整个装置的运行。
5月15日,确定了切割和焊接的接管规格在DN40~DN。使用卡盘卡法兰和接管,较长的接管制作托架。机构由转动部分和可调托架两部分组成。小组首先遇到的问题就是如何满足焊接和切割的转速,之后经过小组讨论最终决定使用转动调速,由变速箱和变频调速共同完成。这样即满足了方便焊接又达到了切割转速的控制。
5月25日,确定了机构的基本设计数据之后,又遇到了另一个问题——滚轮托架如何能适用于DN40~DN的各种规格的管线。经过小组的集思广益制定了变轴距托架形式,以适用于DN40~DN的各种规格的管线。
6月份,在炼建公司金属结构厂承接的部分容器制作任务时,该青工创新创效项目成果进行了应用,集团公司焊接专家杜亮也赶来对试验进行了指导,提高了工效,为企业的提质增效贡献青工的力量。
完
撰写:李柯星
初审:丁剑、代敏
编审:柏叶
审核:董克宝
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